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“小(xiǎo)题大做”铸精品——山(shān)东万普强化产品质量纪实
特约记者 吴 杰
这是不久前记者亲身经历的一次“深刻改变”:6月26日,记者在以生产SF、FF双层罐而享誉石油、石化的山(shān)东万普海容石油设备科(kē)技发展有(yǒu)限公司(简称山(shān)东万普)采访双层罐品牌质量情况,遇到了“采访主题大逆转”,不禁从心底為(wèi)万普公司见微知著抓质量、“小(xiǎo)题大做”重整改、追求卓越铸精品的企业风格点赞!
售后服務(wù)有(yǒu)点忙
抵达万普当晚,公司后勤管理(lǐ)部经理(lǐ)曲守渊作為(wèi)当事人之一,给记者讲述千里奔武汉、售后服務(wù)忙的故事。5月12日,正在进行防渗漏改造的湖(hú)北武汉销售分(fēn)公司打来電(diàn)话,告
之某加油站工程改造,5具SF双层罐10个罐口,有(yǒu)4具7个罐口盲板与法兰螺孔存在偏差,螺栓穿不进,安不上,下一步施工无法进行。万普公司派3名业務(wù)骨干,驾驶一辆“皮卡”,装上盲板、電(diàn)焊机、磨光机、螺栓等材料,专程赶赴武汉。下午2时半出发,深夜11时多(duō)住宿济宁,13日清晨5时上路,下午1时半赶到加油站。经过5个多(duō)小(xiǎo)时检查拆装、现场安装、检验测试,7个有(yǒu)偏差的罐口盲板与法兰全部组装得严丝合缝,经用(yòng)户、厂家、施工监理(lǐ)三方联合检查验收,确认合格。近晚6时,3名员工来不及歇息,开車(chē)回返,半夜住宿河南,14日下午4时回到公司。历时50小(xiǎo)时,往返2200公里,圆满解决了7个罐口盲板与法兰“小(xiǎo)小(xiǎo)不严”的问题。
曲守渊挺有(yǒu)“新(xīn)闻敏感”,在现场悄悄拍了8张检修安装照片,记者边听边看边想,认定这是一篇双层罐售后服務(wù)的好新(xīn)闻。
莫让成绩遮双眼
第二天,应记者要求,万普公司召开有(yǒu)5个部门领导参加的小(xiǎo)型座谈会,為(wèi)售后服務(wù)报道补充材料,不承想,话题一出就遭到一致否定。有(yǒu)的说:“不能(néng)以售后服務(wù)掩盖质量缺
陷。”有(yǒu)的说:“奔波千里送盲板,纯属标准质量把关不严留下的祸端。”还有(yǒu)的说:“售后服務(wù)是企业应该做的,宣传报道要把质量整改作為(wèi)重点,莫让成绩遮住双眼。”……
以质量求生存是双层罐生产发展的核心问题,也是深度报道的时代主题,于是顺势转题,围绕“4具SF储油罐7个罐口盲板与法兰吻合不严是怎样出现的”展开讨论,解开“千里奔波送盲板”的质量之谜。
万普公司生产的SF、FF双层储油罐,都是严格执行國(guó)家标准或行业标准,用(yòng)于封闭罐口的盲板和法兰螺孔,國(guó)家规定标准26毫米±1.5毫米。
為(wèi)了降低成本,提高效率,万普公司委托两个厂家,按國(guó)家标准分(fēn)别生产加工盲板和法兰,但没明确规定执行统一标准的上限还是下限,以至于出现盲板厂家按+1.5毫米,法兰厂家按- 1.5毫米生产共货的现象。外委加工部件进厂,质检人员按國(guó)家标准检查验收,没有(yǒu)一批不合格产品。但最终还是上限下限不统一招致麻烦,这个加油站使用(yòng)的5具SF双层
罐,盲板螺孔大1.5毫米,法兰螺孔小(xiǎo)1.5毫米,加起来偏差3毫米,按标准生产的螺栓自然穿不进去。
“油罐出厂前没有(yǒu)组合安装检测吗?”记者不解:
“每片盲板20个螺孔,象征性地试装检验四五个,没有(yǒu)全部组合穿孔检测,以前也没有(yǒu)全装过,只要螺栓跟着油罐走,一个不少就行了。”质检部经理(lǐ)高法智小(xiǎo)声解释。
“凡事必做于细,针眼大的窟窿斗大的风,质量问题暴露在客户家门口,品牌形象伤害无法弥补,全厂一定要汲取教训,牢固树立‘下一道工序就是顾客’的理(lǐ)念,把质量意识内
化于心,外化于行,固化于岗,做好每一个细节,确保每个油罐都是精品。”万普公司总经理(lǐ)蒲忠赞说出了全體(tǐ)员工的心声。
小(xiǎo)题大做本该然
一石激起千层浪。驱車(chē)千里解决用(yòng)户罐口盲板与法兰螺孔不匹配问题,像一把重锤敲击万普员工的心,引发深入思考,推进管理(lǐ)变革,助力质量提升。
5月中旬以来,万普公司机关、車(chē)间紧密配合,采取有(yǒu)力措施,梳理(lǐ)全流程各环节,查找管理(lǐ)制度不落实、技术标准不统一、工序衔接不协调、控制手段不严密等问题短板,实施四项举措,為(wèi)打造质量精品奠定坚实基础。
一是深化思想教育,将“质量零缺陷,产品皆精品”植入生存理(lǐ)念,融人生产过程。二是彻底清仓查库,把库存的300多(duō)套盲板、法兰全部检查复核一遍,DN600盲板每片重量100千克,质检人员不怕苦累,逐片核对,终于发现还有(yǒu)一批盲板存在尺寸偏差。三是重新(xīn)审核确认委托加工图纸,明确规定所有(yǒu)配件技术标准,必须统一严格执行上限或下限,确保“零毫米误差”。四是委托加工的盲板、法兰,进厂入库必须全部实行组合式检验,20个螺孔要全部试插螺栓,有(yǒu)一个穿不进、拧不紧、合不严,也不准上罐组装。
质量细节抓到这个分(fēn)上似乎可(kě)以放行了,然而,万普公司坚持问题没解决不放过,原因没查清不放过,教训没吸取不放过,措施没制定不放过,责任没追究不放过。為(wèi)了警示干部员工,公司领导班子决定,给予生产、质检、营销三部门负责人全厂通报批评,减发三部门月度考核奖金各500元。
万普公司抓产品质量“小(xiǎo)题大做”不是偶尔一次,而是警钟長(cháng)鸣,形成常态,有(yǒu)效提高了封头对接、坡口焊缝、玻纤缠绕、树脂喷涂等工艺水平质量,产品合格率始终保持百分(fēn)之百。3月19日,焊接車(chē)间為(wèi)中國(guó)石油江苏销售赶制SF双层罐操作井法兰连接,公司内部技术标准要求水平度小(xiǎo)于3毫米,而焊接車(chē)间交活是5毫米,质检部要求返工重焊,操作人员担心切下法兰二次焊接可(kě)能(néng)导致工件报废,以“明天就要发货”為(wèi)由不愿返工。公司领导得知情况,毫不含糊支持质检部的意见。焊接車(chē)间坚决执行,主任亲自上手,带领员工连夜加班,返工重焊,保证了产品质量和按时发货。